日前,五阳矿成功研制可调节式挡煤板,解决了井下转载点涌机头、皮带漏煤多、转载皮带磨损更换频繁的难题,有效保证了井下原煤运输“大动脉”的畅通,为安全生产奠定了坚实基础。
井下皮带正常运转是攸关矿井安全生产的头等大事。在实际工作中,该矿由于皮带提速改造后,原皮带转载点挡煤板暴露出来诸多弊端:原来该矿在转载点安装的旧挡煤板,挡煤皮与皮带属于面接触,磨损量比较大,更换比较频繁;而且挡煤皮与挡煤板由螺丝固定,人工更换比较麻烦;挡煤板上的挡煤皮之间间距过小,当煤量大时,满足不了出煤量,造成设备频繁启停机,对设备的损耗量比较大。
针对这一现状,该矿积极开展难题攻关,设计出了可调节间距的挡煤板。该挡煤板通过调整挡煤板角度,使挡煤皮与皮带变为线接触,以减少挡煤皮磨损面积;把原先旧皮带制作的挡煤皮更换为耐磨性更好的复合材料,并在挡煤板上打设三个圆形孔,根据煤量可随意调节挡煤板的间距,挡煤板由螺丝固定改为夹具固定,不仅满足了皮带运输,更换起来也更加方便快捷;根据出煤量大小来调节挡煤板之间的间距,避免了频繁启停机,保证了出煤量的稳定,减少了设备的损耗率,而且挡煤板上面的挡煤皮不需要频繁更换,减少了工人劳动强度。