它山之石可以攻玉,常村煤矿深入贯彻落实集团“三会”精神,坚持刀刃向内、自我革命,对标历史,对标先进,对标标准,围绕成本、效率、效益三类特性指标,找差距,树标杆,明目标,定措施,推动安全生产标准化持续改善,激发矿井提质增效的内生动力。
“从安全方面来说,使用铅丝进行物料捆绑,容易损坏设备外形,在运输过程中铅丝也容易松动,导致物料掉落。选用柔性捆绑带,可以在运输中及时进行紧固,保证物料捆绑可靠。”
“以前采用铅丝捆绑每月至少要投入7000公斤铅丝。投运柔性捆绑带后,每月能减少铅丝消耗6900公斤,每年能减少铅丝费用约32.88万元。”
“以安装队装载10车前尾梁为例,采用铅丝刹车的话,需要4人耗时4小时作业,使用两盘铅丝且铅丝不可复用。而捆绑带刹车,只需要2人耗时3小时作业,使用捆绑带20条,捆绑带还可以重复使用。”在常村煤矿运输科,生产技术骨干围绕物料运输柔性捆绑带应用问题,争先恐后地算起了“安全账”“经济账”“效率账”。
针对铅丝捆绑安全隐患多、材料耗费大、人员投入多的问题,该矿对标汽车物料捆绑工艺,投入使用了柔性捆绑带。该捆绑工艺具有安全可靠、携带轻便、操作简便及重复利用等优点,能有效降低材料损耗,提高现场作业效率。卸车后,车辆上、轨道沿线的铅丝不再需要专门安排人员清理,降低了人员劳动强度,同时还杜绝了铅丝刹车余头过长造成的浪费现象。新的物料捆绑工艺一经推广,就得到了基层队组的一致认可。
常村煤矿坚持问题导向,围绕安全生产标准化现场改善,在对标中找差补漏、挖潜增效,形成科队级对标项目127项。按照项目清单化、清单责任化要求,层层分解,狠抓项目的现场落地、标准固化及推广应用,使对标挖潜成为打开精益管理新局面、夯实安全生产标准化的“金钥匙”。
生产中心以现场问题为切入点,超前谋划、主动对标,推进了一批用得好、叫得响的好项目。掘进工作面下山掘进或者岩巷掘进时,工作面煤水混杂,造成现场作业环境差,也给“水仓清挖”带来极大压力。生产中心联合队组制作的煤水分离箱在掘进工作面推广使用后,煤水分离效果明显,实现了工作面积水快速抽排,不仅清淤方便,还便于移动,改善了现场作业环境。受煤尘、光线影响,巷道顶板巡查时离层仪不易查找、观测,不易发现矿压隐患,导致重复投工。生产中心在对标中发现了顶板离层仪亮化的好做法。一方面,利用高强度反光贴膜亮化离层仪内外观测筒,对离层仪进行标识,另一方面,联系供货商将离层仪观测筒直接做成反光材质,便于提高观测效率,避免顶板事故发生。
电缆事故的屡次发生是影响综采一队正规循环的生产难题,光2021年就发生了5起,影响生产时间589分钟。对比全年无一例电缆类事故的综采二队,综采一队队长张超华感到压力很大。在一次对标中,兄弟矿在管路和电缆防护方面所作的努力给他留下了深刻的印象。“他们采用自制固定卡、螺旋防护管、尼龙绳等各种方法作防护,这种持续改善的意识,值得我们学习。”该队结合自身实际,发动班组力量,集中全员智慧,优化电缆管理。生产一班实施了拖移电缆压板式固定管理法,生产二班着重加强了电缆槽接口防护,检修班采用了拖移电缆尼龙棒分类吊挂,所有做法都指向一个目的,就是向先进看齐,杜绝电缆事故,减少影响生产时间,提高生产效率。受支架液压系统老化,液管、密封破损影响,综采工作面的乳化油和液管费用增多,综采一队对标漳村煤矿,通过实行标识化管理,改进生产工具,提高了液管更换效率。同时,密切关注漏液点,针对现场关键节点制定强化管理、动态达标措施,全力降低综采工作面乳化油消耗,压降吨煤成本,达到降本增效目的。
积小胜为大胜,积跬步致千里。对标项目的逐个落地、转化、推广,带来了技术工艺更精湛、管理流程更集约、质量标准更扎实、安全生产更高效的深刻变化。对标挖潜行动的大范围、深层次推进,必将进一步提升矿井的集约高效水平,成为推动企业高质量、内涵式发展的持久动力。
(文 郭艳霞 李银帅)