企业作为市场的主体,只有不断提升效率效益,才能在竞争中获胜。近日,记者在余吾煤业公司采访时了解到,每天,该矿井下生产的原煤随着2205皮带进入选煤厂3#扩能系统后,经过一番洗选后,由2801精煤皮带运至精煤仓,随着火车驶入,一列列载满灰分为18%-20%的精煤运往煤基清洁能源公司。
据了解,2021年10月份,余吾煤业选煤厂根据集团要求,要为180项目供应灰分指标为18%-20%高灰分精煤,而选煤厂3#扩能系统洗选出来的精煤灰分约为11%,不能满足180项目的需求,只有对3#扩能系统生产出来的精煤掺配混煤处理,因此,扩能系统进行掺配混煤工艺流程改造迫在眉睫。
在集团煤质中心的支持下,设计单位推荐了三种改造方案。在接到改造方案时,余吾煤业选煤厂首先对方案进行了论证,并给出一致意见:每个方案有共同的特点,系统改造繁琐,造价大,施工周期长。
按照精益思想指导下的“算账”文化,选煤厂通过三种方案对比论证,选用改造费用最少的方案一,投资需314.83万元,工期6个月。
“这个方案虽然对系统改动不大,但是造价却很高,根据调研情况,和这个办法相结合,找准改造核心,对方案进行优化。”选煤厂厂长张嘉云介绍。
在不断对比论证中,选煤厂找到了改造的关键,只需要将主皮带进入车间的煤进行可调节式分流,并安装一个可调节式分流装置,就能有效解决这一难题。而从市场购买的装置不能进行调节,不能动态对混煤进行掺配,控制混煤灰分。在多次现场调研之后,选煤厂与设计单位、施工单位进行沟通,大家一致通过了最后的意见,自制分流装置。
改造后的分流装置,称之为犁形卸料器,可以分离出部分原煤,同时新增2个原煤溜槽、一条原煤转载皮带与精煤掺配,优化后的方案不仅避免了大幅改造、节省费用,还缩短了工期。该公司12月份对3#扩能系统进行掺配混煤工艺流程改造,仅1个月便完成了工期。
“选煤车间共三层,我们在三层原煤皮带上加装犁形卸料装置入洗原煤,部分原煤进入洗选系统,部分原煤由新增2段溜槽直接进入一层新增原煤皮带,接着再进入精煤转载皮带,由此完成了原煤与精煤的掺混,达到了洗选出高灰分精煤的目的。”选煤厂副厂长王亚健指着改造好的装置说道。记者还了解到,通过调节犁形卸料装置的开阖程度,还可以生产11%-30%各个区间灰分的精煤,卸载该装置即可恢复原生产系统,对系统干扰较小。
目前,这项工艺流程造已经现场应用3个月,应用期间煤质稳定达标,满足了各种洗选需求。
无独有偶,在选煤厂浮选车间现场,厂长张嘉云指着浮选机精矿槽介绍,这里是将0.25mm以下细煤泥直接浮选,由于浮选系统中,加压过滤机处理的是浮选精矿,加压过程中产生的滤液水直接进入浓缩池后,滤液水中含有少部分精矿,灰分偏低,这种情况导致了低灰煤泥的流失,也降低了煤泥灰分。
结合精益思想指导下的“算账”文化,张嘉云在浮选过程的滤液泵和滤液池中间动起了“脑筋”,即在这两个枢纽中间,再增加一条可以循环浮选的管路,煤泥第一次浮选到达滤液泵后可以再次进行浮选,将煤泥中的精矿直接筛选到入料桶,作为精煤配比原料,实现经济与环保“双赢”。
“通过对浮选车间滤液水管道优化改造,有效将滤液水中精矿进行回收,煤泥灰分由40%提升至45%,精煤产率提升0.2个百分点。按每年生产精煤360万吨、每吨按1000元计算,每年可以创造效益720万元。”张嘉云介绍说。
采访札记:一项工艺改造,既缩短工期,又节省施工费用。一个小管道的增加,就可创造效益720万元。余吾煤业公司选煤厂在落实“价值成就你我”的核心价值观中,主动担当,上下同心,他们在创新创效的同时,既保证了180供煤,同时也提高了原煤的洗选效率,这样的改造值,他们的做法主要得益于精益思想指导下的“算账”文化的运用。
(文 刘明星 武越 刘东海)