金年会

“微创新”提升大效能——来自五阳矿小技术小革新的报道

2016-02-22 01:15

 

创新是企业发展的永恒命题,在当前的经济大背景下,五阳矿自我加压,逆势求生,大力开展群众性技术创新活动,解决生产过程中的重点、难点问题,鼓励职工通过小改革、小创新,节支创效,提升工作效率和效益。

                为风镐请“助手”

该矿回收队在巷道进行挑顶、扩帮作业时,会遇到硬岩,为使作业不受阻碍,顺利进行,就需要使用风镐来击碎岩石。井下常用的风镐有G7G10G20三种,但各有优缺点。G7G10风镐施工时,工作效率低,工作进度缓慢,但是换成G20风镐施工时,虽然效率提高了,但是其20kg的重量,施工人员举起来都很困难,更不要说进行施工。

为解决这一阻碍施工进度的难题,该矿回收队利用废旧的风钻缸体,制作了一台支撑式风镐。支撑式风镐分支撑和主体两部分,支撑部分是风钻的气腿,气腿类似于液压千斤,使用的时候可以通过千斤来调节高度。主体部分是风镐和风钻,原本两样工具,通过废旧风钻缸体由螺丝连接在一起,实现了“强强联手”。操作时,风镐和风钻的操作部位各插入一把高压风管作为动力,按住风镐压柄,风镐就可以使用,风钻风管可以使风钻气缸进行拉伸,以此调整风镐高度。工艺改造以后,解决了G20风镐过重给施工带来了的极大不便,操作简便,提高了支撑式风镐的使用率,操作人员由于离工作面有了一定的安全距离,不仅安全系数提高,工作效率也提高了一倍。

             坡度规“联手”激光仪

该矿综掘三队在进入76.2#南部2#回风巷掘进时,需要走腰线,以确定巷道坡度。巷道的中腰线是保证巷道按设计施工的基准线,是矿井安全质量标准化的基础。原先巷道上下坡根据需要根据地测科所“放”的腰线走。因为是人工测点,所以难免有误差,而且固定腰线的定位钉容易因行人或机器的碰撞而移位,从而造成腰线误差加大。

综掘三队结合生产过程中的实际情况,使坡度规“联手”激光仪,解决了掘进过程中人工放腰线误差大的难题,有效提升施工的工程质量和巷道的成型质量,保证了巷道安全高效掘进。该队自制的坡度指示激光仪,通过在激光仪上加装固定耳片,用以固定坡度规。为了使坡度规在使用时可以根据具体情况进行微调,该队书记王爱军将两个固定耳片设计为一端不可移动,另一端可上下移动的形式,从而使坡度始终与激光仪保持平行。安装时,工作人员利用激光仪原有的固定装置将激光坡度规固定于一个点,对激光仪用水平尺进行调平,然后根据需要调整激光仪至需要的度数。激光的直线性和坡度规的精确性结合在一起的坡度指示仪,使中、腰线合为一体,减少了人工拉腰线的误差,提高了巷道坡度的精确度。

               方便的挡煤皮“固定活扣”

日前,五阳矿通过改造带式输送机用挡煤装置,使转载点走煤顺畅,皮带正常运转,降低挡煤皮的更换次数和工人劳动强度,提高了带式输送机工作的可靠性和运输效率。

以前,井下带式输送机机头转载点用的挡煤装置,挡煤皮与运行胶带是面与面接触,摩擦面积大,挡煤皮极易磨损,遇上皮带跑偏的情况,挡煤皮会钻到运行的皮带下方,影响挡煤效果,而且挡煤皮通过铁钉与圆木钉在一起,磨损后不能再调整,更换一次挡煤皮需要35个人,操作步骤繁琐,尤其是在皮带提速以后,挡煤皮的磨损更大,两三天就需要更换一次,一个月仅挡煤皮就要消耗皮带将近100米。

针对这种情况,该矿组织技术人员对挡煤装置的安装方式进行了技术改造,新增加了两块成角度的铁板作为挡煤皮的支撑架,通过夹扣把挡煤皮固定在支架上。挡煤皮磨损超限后,可松开夹扣使挡煤皮自动下调至合适位置。两块铁板焊接在支撑皮带的槽钢上,“约束”着挡煤皮,以防跑偏。改造之后,挡煤皮和皮带之间由面接触变成了线接触,大大减小了挡煤皮的磨损,节约了百分之八十以上的皮带材料,同时,只要松开夹扣就可以更换挡煤皮,也减轻了检修班工人的劳动强度。改造后的挡煤皮一、两个月才需要处理一次,大大降低了检修班的劳动强度。

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