今年以来,五阳矿积极应对市场危机,主动出击,开源与节流并重,充分发挥自身优势,依托全员降耗、管理降耗、技术降耗等方法,挖潜增效,全面落实降本工作,确保投入最优,效率最最高,保证了经营指标的顺利完成。
群策群力“聚沙成塔”
众人拾柴火焰高,创新需要集体智慧。在降本增效的战线上,该矿利用各种形式大力宣传当前面临的新形势、新任务、新要求,并在各单位广泛征集降本增效的金点子。对从一线征集到的金点子进行梳理汇总制定实施计划,逐步付诸实施:南丰工区将原替换下来的滚轮罐耳进行重新组配修理,一个月修复罐耳8个,节约采购费用2万余元;运输一队将回收的三台坏主比例阀进行拆解,对电路板、继电器、比例电液阀等部件逐一检测,成功组配修复一台主比例阀,节约外购资金9万余元;安全调度将杜绝现场材料浪费列入安全检查范畴,巡查井下无人作业巷道,对作业完未回收的锚索、锚杆等材料进行“五定”落实,避免材料浪费。
除了“金点子”外,该矿还充分发挥职工的聪明才智,鼓励应用新知识、新技术、新工艺节省生产成本,减少材料支出,增加经济效益,提高工作效率。2015年,该矿技术革新项目管理秉承了“增资节能和提高效益”的理念,充分发挥员工出点子、技术人员参与、业务副总把关和机分厂为制作基地的技术革新平台作用,全力推进各项技术革新工作。截止到今年11月份,该矿收到科技创新项目55项,实施并完成的项目有37项,已验收37项,经评委会评审确定二等奖7项,三等奖19项,鼓励奖4项。
管理提升“点石成金”
该矿坚持“向管理要效益”的管理理念,不断统筹谋划,搞好内部管理体系,坚持管理降耗不动摇,特别以精益管理为突破口,通过优化综采工作面生产组织、改进施工工艺、严控资源回收率等多项措施,实现了节约生产成本、精采细采目标。
该矿在保证年原煤生产任务的前提下,将配采采区78采区回采队组生产组织调整为一个生产班和一个检修班,另一个班从事综采工作面安装辅助性工作,从而提高综采工作面设备利用率、降低电费消耗,加快接替工作面安装进度,减少外委人员安装辅助性工作面用工投入。自四月份实施以来,该矿累计节约电费24.5万元,节约人工费用28万元。同时,该矿狠抓煤炭回收率,最大限度回收资源。对回采工作面端头端尾处进行拉底1.5米,使端头端尾罩找底长度由原来22.5米缩减至15米;机头机尾上方铺设的金属网由原来的10米更替为6米,该矿每月仅金属网材料费就可以节约3.8万元。“节流”不仅体现在生产上,“源头管控”也是该矿节能工作的主要方面。在材料管理方面,该矿严格队组工库房标准管理,统一建账、优先调配使用库存积压材料,同时强化材料计划的领用、入账、消耗等反查管理,以及队组施工剩余材料回交机电、供应仓库等落实。截止目前,该矿各队组库存量较年初平均降低14%,库存资金减少约120万元。
设计优化“精打细算”
优化设计是最大的节约,五阳矿通过工程优化、系统优化等方法为企业节约了大量资金。该矿的优化工作以“技术先进、经济合理、安全可靠”为原则,在充分考虑工程服务年限、国家相关法律法规和产业政策等因素的同时,兼顾安全、效益和效率。
在工程优化方面,该矿的7519排水系统实现成功改造,施工人员通过在水泵房巷道口上打设隔水墙,留出两个出水口,再增设一套排水管路至75-5#区段专回使水直接流入75-5#水仓的办法,在减少设备投入和人工投入,保障了排水系统的畅通的同时消除安全隐患。为了解决运输战线和物料运输周期长、运输成本高的问题,该矿多方调研,精心设计建成了南丰投料井系统。系统投入运行后,单日就可以节省运输成本将近4000元。
在井下通风方面,该矿根据7805工作面瓦斯情况,科学优化通风系统,利用7805水仓通道将78排水巷与中央回风大巷连通,节省掘进费用170余万元;根据煤层原始瓦斯含量,优化钻孔施工设计,节约施工费用190余万元。通过大力开展技术革新活动,该矿60余项技术革新成果得到了运用,大大降低了费用投入,提升了工作效率。