近日,余吾煤业公司在打孔探测封孔过程中,创新思路,摒弃水泥注浆封孔旧工艺,在节约生产成本的基础上提升工作效率和操作安全性,仅一根封孔管成本就可以节约360元。
在掘进过程中,遇到地质构造需要打孔探测时,该公司原先使用的封孔方法是开孔后加入地质管,使用水泥注浆将其与煤墙浇筑为一体,但封孔以后需要长时间等待水泥凝固,而且探测完成后封孔管很难去除。针对此问题,该公司创新方法,经多次研究,制定了新的封孔工艺。
在采访中,余吾煤业探放水队技术员王杨告诉记者,“新的封孔方法,可以大大缩短封孔地质管使用的距离,由原来的10米减少为4米,封孔管周围用玻雷因棉纱粘到开孔的孔口,再用槽钢固定孔口管,两边打设锚杆,槽钢拧螺丝固定,采用这种新的方法以后,可以节约地质管的成本,而且在探测完地质构造掘进队组掘进时,可以很容易把封孔管取出来。”
探放水效果的好坏,关键是钻孔的合理布置,其次是钻孔的封孔质量。新方案的投入使用,使每根封孔管的使用量由原先的10米更换为4米,仅一根封孔管的成本节约就达到了360元。
“通过封孔工艺改造以后,有两个优点,第一个是针对传统工艺上封孔需要48各小时才能开钻,经过改进以后,大大提高了开钻的效率,封孔管封完孔4个小时以内就能正常开钻,大大提高了打钻的效率。第二个优点就是在传统工艺上施工陷落柱这个孔时,用水泥封孔以后,地质管它属于一种铁管,刚性管,在煤墙内不易取出,通过改造以后,打完钻以后,没有什么异常现象就能用倒链直接拉出,不影响掘进队组正常掘进,而且正常施工时,不用掘进机去割铁器而产生火花,对安全方面有了很大的保证和提高。”余吾煤业探放水队队长王红飞说。
目前,该公司专门对所有打钻人员进行了培训,目前,这种封孔工艺已经在该公司全面推广。